丁國偉:創(chuàng)新路上“追夢人”
環(huán)渤海新聞網專稿 (李建鵬)在冶金企業(yè),工業(yè)爐是主要耗能設備,同時也是主要污染排放源之一。降低工業(yè)爐的能源消耗,減少對社會資源的占用,改善環(huán)境質量,是河鋼唐鋼實現綠色轉型的必由之路。河鋼集團唐鋼公司熱軋部生產技術室專業(yè)技術專家丁國偉,堅持技術創(chuàng)新,把降低1810線加熱爐能源消耗作為創(chuàng)新目標,成為集團有名的“節(jié)能專家”。
丁國偉是個有心人,通過觀察和實踐,他發(fā)現薄板坯加熱爐存在廢氣排放溫度高、能源利用率低等缺點,而傳統(tǒng)的蓄熱式燃燒設備體積龐大,換熱效率低,無法滿足實際需要。他大膽嘗試,自主創(chuàng)新開發(fā)了輥底爐的蓄熱式燃燒技術,從改變換熱方式、采用新型蓄熱式燒嘴、改進爐體結構、增加燃燒自動控制等多方面入手,輥底爐實現了高效蓄熱燃燒,加熱爐運行更加經濟穩(wěn)定。該項目采用了空氣單蓄熱技術、輥蓄熱式燒嘴的空煤氣同心射流技術、新型爐體和燒嘴結構技術、蓄熱式燒嘴的全分散脈沖燃燒技術、輥底爐蓄熱式燃燒過程的一級和二級自動控制等多項新技術。在1810線輥底爐實施后,節(jié)能效果非常顯著,噸鋼能源消耗降低到0.54GJ,降幅達到33%,熱效率提高到41.5%,廢氣排放溫度穩(wěn)定在130℃,解決了薄板坯連鑄連軋生產線加熱爐燃耗偏高等問題,創(chuàng)造經濟效益達5496萬元。
通過技術創(chuàng)新解決生產難題,丁國偉成就了他的成長成才之路。多年的現場實踐使他認識到,一線技術人員必須把“根”深深扎在生產現場,在現場發(fā)現問題,解決問題,總結經驗,如此反復才能促使技術水平螺旋式上升。2010年加熱爐蓄熱式技術改造期間,他一直吃住在車間,緊盯在改造現場,及時發(fā)現并解決改造中出現的各類問題,最終保證了改造后加熱爐的使用效果。如今,他每天都在生產現場分析生產指標完成情況及各類技術參數,根據生產指標完成情況提出改進意見,制定措施。2012年以來,河鋼唐鋼通過調整產品結構,努力提升產品盈利水平,對熱軋板材產品提出了更高的技術要求。在新的形勢任務面前,丁國偉打破常規(guī),大膽創(chuàng)新,不斷改進加熱工藝,重新調整了設備布局,將1810線加熱爐第一加熱段的溫度設定從1280℃降低到1230℃,將第二加熱段和第三加熱段的溫度從1180℃提高至1200℃,并配套運用其他技術措施,嘗試新的加熱工藝。通過創(chuàng)新實踐,板坯溫度均勻性進一步提高,產品質量明顯改善,全工序實現了自動燃燒控制。以此為基礎,他所在車間多項技術經濟指標不斷優(yōu)化,跨入國內先進行列。
一個又一個國家專利的成功申報,令丁國偉開展技術創(chuàng)新的信心越來越足,為企業(yè)創(chuàng)效的能力越來越強!霸诤愉摷瘓F,在河鋼唐鋼,像我這樣對技術較真兒的人挺多的。看著自己的新想法、新技術在生產中發(fā)揮作用,心里有說不出的喜悅,這種感覺就是一種幸福吧!”看著技術創(chuàng)新發(fā)揮了越來越大的作用,丁國偉打心眼兒里高興。 |
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